牌號 : | 電詢 | 原產地 : | 河北 |
含量≥ : | 百分之一百 | 品牌 : | 富彩 |
產品等級 : | 電聯 |
? ? ? ? ? “富采”牌粉末樹脂FC205MB發電廠凝結水專用樹脂
FC205MB優勢說明:
“富采”牌粉末離子交換樹脂和其他廠家有一定的區別,主要體現在:富采牌粉末離子交換樹脂采用陰、陽樹脂、纖維粉混合供貨,即: 粉末離子交換樹脂在出廠時就已經按照一定的比例把陽樹脂,陰樹脂和纖維粉混合好了。
以目前市場上應用廣泛的樹脂型號FC205MB?型為例:
?樹脂與纖維粉的比例:樹脂/纖維粉=67/33
考慮到系統正常運行后樹脂的水處理能力為主要因素,而纖維粉主要用于除
鐵、銅等及其他雜質,因此樹脂與纖維粉的比例基本上維持在2 倍左右,確保樹
脂和纖維粉的處理能力均在狀態,從而了避免樹脂、纖維粉處理能力的不足
和過剩的狀況。
陰陽樹脂間比例為:陽樹脂/陰樹脂=44/56。
?考慮到凝結水精處理水質及工況,主要是凝結水精處理系統出水溫度一般比
較高的主要因素,同時考慮到陰、陽樹脂的高溫耐受能力的差異,即陽樹脂的耐
受溫度(≤120℃)比陰樹脂的耐受溫度(≤70℃)要高,為了達到處理
效果,同時確保陰陽樹脂同時失效,避免任何一種樹脂的浪費,在綜合多次的現
場運行考察分析和實驗室實驗分析后,確定陰、陽樹脂的黃金比例為:陽樹
脂/陰樹脂=44/56。
樹脂與纖維粉混合供貨的優點是:
1、完全能夠滿足所有電廠凝結水質的要求,確保陰、陽樹脂之間以及樹脂與纖
維粉之間的,達到運行效果。
2、粉末樹脂出廠時樹脂采用專業設備混合,確保陰、陽樹脂、纖維粉比人工調
配混合更加均勻,提高使用效果。
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3、電廠系統一般加氨、呈堿性運行,一般給水的PH 值在9.2~9.6 之間,可以
有效的降低管道、系統的腐蝕,從而降低系統中銅、鐵等離子的含量。
因為水中的H+離子交換吸收了添加在其中的NH4+離子,從而降低了水中
的PH 值,因此為了維持PH 值,必須加氨運行。酸性的運行環境,大大的降低
了樹脂的除鹽、交換能力,樹脂運行時間短。
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廊坊富彩化工有限公司,進行跟蹤調查,證實:不使用加氨型的粉末樹脂,添加樹脂后會進一步造成系統中的PH 值下降,破壞系統內的堿性環境,長期使用會造成系統腐蝕造成的金屬離子增加,進而污染樹脂,降低樹脂的處理能力。而使用氨型(弱堿性)的粉末離子交換樹脂,不會引起系統內的PH 值變化,不影響系統內的堿性環境,得以維持系統的良性循環。
“富采”粉末離子交換樹脂粉末樹脂,多年的良好應用證實,粉末離子交換樹脂加氨運行,確實對于減低系統內部腐蝕、減少、降低系統內金屬離子的含量是非常有效的,這樣減少了對樹脂的影響,從而更好的提高了樹脂的交換處理能力。
4、“富采”粉末樹脂經陰、陽粉末樹脂、纖維粉充分混合,無需現場
混合,減少現場添加、混合的工序,縮短現場混合時間,提高工作效率,緩解現
場操作工人的勞動強度,從而把生產操作工人從繁重的體力勞動中解脫出來。
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5、“富采”粉末樹脂?? 過濾效率更高,運行周期長,相對而然樹脂的使用量更少,相應的就建少了銷毀或存放廢樹脂淤泥的體積。
?6、樹脂沒有難聞的氣味,內采用塑料袋包裝,外面采用高強度PP 塑料桶密封包裝。
二、使用比例
直接添加,用量為:0.7~1.0 Kg/㎡過濾面積。
具體添加數量和操作根據現場要求而定。
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三、解釋答疑:
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1、系統啟動和運行時水質完全不一樣,我們該如何選擇樹脂?
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答:公司專業工程師針對凝結水精處理粉末樹脂啟動和正常運行時水質
的較大差異,將粉末離子交換樹脂使用分為兩個階段,一是系統啟動階段,二是
正常運行階段。
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針對兩個階段的差異,開發了兩種不同階段使用的樹脂產品:
在系統啟動運行階段時,系統內的雜質及銅、鐵等離子含量較高,該階段主
要是除鐵,因此需要纖維粉的含量較高的樹脂,所以推薦客戶使用型號為
FC205MB樹脂,該型號樹脂樹脂粉和纖維粉的含量各占50%,
既滿足了去除高含鐵量的需要,也滿足了去除水中離子的要求。
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一旦系統運行進入正常階段,我們推薦客戶使用型號為FC143FNH4 型的
粉末樹脂。
2、為什么不同品牌的粉末離子交換樹脂爆膜時間差異很大?
答:眾所皆知:粉末離子交換樹脂就是將顆粒樹脂經過精細的研磨而形成的產物,
因此顆粒離子交換樹脂的品質決定了粉末離子交換樹脂的品質,其中添加纖維粉
主要用來去除水中鐵等雜質,處理水中的離子還是得靠樹脂的交換功能,所以樹
脂的品質的優劣決定了出水水質的優劣。
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凝結水精處理系統是一個高溫、高壓的系統,決定了對樹脂的品質有一定的
要求,這也是水冷機組凝結水精處理系統樹脂一般選用進口樹脂的原因。如果樹
脂品質不高,高壓力和高溫度會降低樹脂的交換能力,甚至引起樹脂自身降解,
造成出水水質不合格。
粉末樹脂爆膜、重新鋪膜一般是在壓差或出水水質不滿足要求時進行的。
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造成壓差過大的主要原因是:
1、雜質過多(包含水中的雜質和樹脂本身攜帶的雜質)堵塞濾芯造成壓
差過大,可以通過爆膜重新鋪膜得到解決。
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2、因樹脂品質低,爆膜不徹底引起濾芯堵塞,多次累積后只能通過更換
濾芯解決。
出水水質惡化主要是因為樹脂交換能力太差造成的。樹脂品質差,就不能
承受高溫、高壓,造成樹脂交換能力迅速下降,甚至引起樹脂自身降解,造成出
水水質的惡化。
顆粒離子交換樹脂的品質決定了粉末離子交換樹脂的品質,具體體現在:樹脂的高品質意味著樹脂交換容量高、樹脂本身含的雜質含量少、同時樹
脂研磨精細,粒度范圍窄且均勻,同時樹脂耐受高溫和壓力的能力強,在高溫下
不易降解,上述因素共同促成了粉末離子交換樹脂能夠在鋪膜箱中形成
很好的共聚體,達到良好的鋪膜效果,同時也決定了每次爆膜完全徹底。同時樹
脂的高交換容量也決定了系統良好的出水水質,系統運行的壓差也低,相應的延
長了樹脂的運行周期,減少了鋪膜的次數,節約了樹脂的使用量,降低了運行成
本。
同時還降低了雜質對濾芯的污染,延長了濾芯的使用壽命。
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3、每個電廠就算正常運行后出水水質總是發生變化的,例如有時NA離子等陽
離子含量高,樹脂因為陽樹脂、陰樹脂分開供貨,可以調節陰、陽
樹脂的用量,來達到調節出水水質正常。
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4,為什么粉末離子交換樹脂在
正常運行后將陰、陽樹脂、纖維粉按照固定比例混合供貨,能夠滿足所有工況的要求嗎?
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答:系統正常運行后,水中銅、鐵等雜質(包含樹脂本身所含的雜質)的多
少決定了纖維粉的含量。33%的纖維含量是對多家電廠出水
水質進行分析調查后得出的結果,是很適合的。因為粉末樹脂本身所含
的各項金屬離子雜質含量很低,樹脂耐受高溫的能力強,本身降解微乎其微,基
本不會對水質造成二次污染,且粉末離子交換樹脂加氨運行,系統腐蝕
造成的離子含量也非常低微,因此33%的纖維粉含量完全能夠滿足系統除鐵等
金屬離子雜質的要求。
同時因為樹脂品質高、離子交換容量高,樹脂不容易失效,考慮到
陰、陽樹脂的耐溫性能的差異,為了達到 的處理效果,同時確保陰、陽樹脂
同時失效,避免任何一種樹脂的浪費,在綜合多次的現場運行考察分析和實驗室
實驗分析后,確定了陰、陽樹脂的 黃金比例為:陽樹脂/陰樹脂=44/56。
在多家電廠應用證明:使用粉末樹脂的電廠,樹脂爆膜的時間一般
情況下壓差和出水水質一般是同步的,也就是說出水水質惡化需要重新鋪膜時一
般伴隨著壓差升高,很多的電廠甚至沒有壓差升高的現象。每次爆膜時,樹脂一
般都能在正常的使用周期。意味著粉末離子交換樹脂的交換處理能力是
值得肯定的,陰、陽樹脂的配比也是合適的,系統正常運行過程,水中離子變化
一般不大,均在合理的范圍內,因此進水水質離子略有變化,只要在正常范圍內,粉末離子交換樹脂的處理能力均是能滿足的、甚至是富余的。這就是粉末離子交換樹脂 優勢和值得自豪的地方,主要得益于樹脂的高品
質、高交換能力。這也是粉末離子樹脂在正常運行后將陰、陽樹脂、纖
維粉按照固定比例混合供貨,一個型號即能夠滿足所有工況的要
求的原因。
4、粉末離子交換樹脂的運行周期?
通過對多家應用電廠進行的售后跟蹤和調查:
?離子交換樹脂:
夏季:水溫60~70℃情況下,滿負荷運行,爆膜周期在15 天~20 天。
冬季:水溫45~60℃情況下,滿負荷運行,爆膜周期在20 天~35 天。
實驗證明:品質優良的樹脂在水溫超過60℃時,開始分解,品質低的樹脂在
水溫超過30℃時就開始分解。
樹脂分解后產生的SO42- 、乙酸、H+ 等離子導致水質惡化,電導上升。
夏季因為水溫溫度較高,樹脂本身在高溫下自身分解,因此樹脂的耐高溫性
能在夏季就成為關鍵。
高品質的樹脂較品質低劣的樹脂不易分解,這就是高品質樹脂的使用壽命和
爆膜周期都比較長的主要原因。